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车床类润滑故障解决方案,看完你就是专家!(二)

转载请标明出自:上海佑博实业有限公司 添加人: 添加时间:2016-08-22 00:00:00

8SV18R车床的润滑故障

从捷克进口的SV18R车床我国有不少,其主轴转速高达2800rmp、用滑动轴承、间隙小(小于0.04mm),对润滑油要求较高。有年冬季一个机修工随便将普通N32机械油加入主轴油箱内,开车后轴承温升过高并发生闷车,这是典型的润滑事故,高速、轻负荷、高精度的滑动轴承本应选用主轴油,为此将主轴油箱内机油改用N15主轴油问题得到解决。对于刚大修好机床为确保“磨合”期润滑良好还得在主轴油中加入少量油性添加剂。

9:切削油与润滑油长期相通的车床

机床切削油与润滑油箱相通是个不小的故障,但国产的C2150.6DC2132.6D六轴自动车床由于设备润滑油箱小(40kg),而切削油箱较大(400kg),在出厂时二者虽分开,可到引用户处不得不将它们相互打通,原因是润滑油无法回到原油箱,而流到切削油中去,这样润滑油迅速减少而不得不经常添加油,但切削油越来越多,为此只能将二油箱打通,起到平衡作用。结果油质被严重污染,整个机床实际上是长期带病工作,磨损严重,大修期短,零件更换多,这是润滑上的一个难题。解决办法有下面几个:①、推广切削润滑二用油,(N32机械油中自行配上JQ-1添加剂57%)。②、在润滑系统中再增加一道过滤装置。③、取消切削油箱,改用MoS2腊笔润滑刀具。

10:大型车床走刀箱的润滑事故

某厂一台沈阳产C650车床,有次走刀箱突然出了严重润滑事故,损坏了不少传动件且罗通手柄(铸铁)也断裂。全机停产多日才修复。经分析知是操作者未及时给走刀箱顶部小油池加油造成,通向各摩擦副十六根引油绒线也是干的。改进措施是:①、加强对该机床操作者宣传、教育,做到先加油后开车。②、每天由区域负责维修人员进行检查督促执行情况。③、润滑工要定期检查走刀箱,若发现绒线少要补齐。

11:床头箱机油过早发黑问题

本厂几台沈阳产CW614普通车床床头箱多次出现润滑问题:①、机油过早发黑(清洗换油后运行一个月即变黑)。②、分油器后所有白色尼龙油竹变黑。③、床头箱底部有大量黑色粉末沉淀物。④、油箱温升过高,过快(在室温25℃时油温达42℃以上)

分析:在排除了机械方面问题后,着重在润滑方面寻找原因。虽然用油完全按原机床润滑铝牌上的规定,即30#机械油(现称N46#),换油周期在50天以上(开二班),我厂机床仅开一班且不足一月就发生问题,确实不正常。测定其油膜强度(GB3141),发现我国一般机械油N15N46PB值为50kg左右,但摩擦系数N150.134N460.148,前者因摩擦系数小,粘度低,散热肯定比后者好。为此初步分析认为,该床头箱机油在开动一班负荷下仅一个月油质变黑,是因为选用的N46#机械油的粘度太高,散热差,导致摩擦热来不及带走,产生局部高温使机油慢慢地烧伤碳化而变黑。

对策:从面分析知15N46二种机械油抗磨性虽相同(PB=50kg),但前者粘度低,内摩擦阻力小,温升低,节约用电(平均节电510%)。为此我们从91年夏天起,逐台改用N15机械油。一年来试用证明在同样工况下床头箱机油不再发黑,问题全部解决。换油周期从原规定23个月延长到6个月换油一次。至于齿轮磨损由于二种油品的PB值相等,不会有所变化,总之此方案行之有效,受到维修工人欢迎。

12C136车床的润滑事故

某厂一台C136单轴自动车床主减速箱于某年夏天突然出了严重润滑事故。齿箱内主要传动齿轮全磨损(剃光头)齿箱内有大量磨损下来的金属粉末。经分析知该齿箱输出轴处密封失效,导致5kg机油全漏掉,加上齿箱又安装在床身内部,不易发现缺油才造成这次事故。改进方案有:①、及时修复轴须处密封装置,若能用上7903密封、润滑二用脂更佳。②、平时定期打开机床刀门检查该齿箱是否存在漏油。③、适当提高齿箱油品粘度,例如把原用N32改为N46N68机械油。若在油中添加些抗磨添加剂更佳。

13C730-1车床尾架套筒拉毛问题

有次设备完好率大检查中发现一台C730-1多刀半自动车床的尾架套筒发生严重拉毛事故。检查发现在技术革新时将原手动尾架改为压缩空气驱动的尾架。且还把气动开关的支架装在原尾架弹子油杯上方,这样一方面气动力大、速度快,另一方面因弹子油杯上方被开关架稍住,失去了进油功能,便造成了拉毛事故。改进方案是,将装开关的板移位,平时每班对该小油杯注油23次。

14CE7120仿形车床润滑问题

近期一台CE7120仿形车床的液压驱动尾架套筒严重拉毛,据分析是润滑装置设计不合理造成。理由是该尾架体上面有只较大的弹簧盖式油杯(GB1157-89),高出体顶面约50mm以上,加上离尾架前端仅120mm。在加工较短的凸轮轴时,右上方的刀架往下进给时便把那只大抽杯碰坏,使操作者无法注油,而大量铁屑却能进入破油杯中,这样便造成这起润滑事故。改进方案:①、更换新的小油杯(不高出尾架体面25mm);②、加强对操作者润滑教育,这类液动尾架,往复频繁的工作条件下每班应往油杯中注油23次。⑧、建议制造厂将油杯孔位置向右移一定距离。  

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